引进的长74米、直径4.7米的回转窑是整套设备的关键部件,日产水泥熟料4000吨,停产一天损失达52万元。回转窑窑口喷煤粉端,温度高达1400摄氏度。由于温度高、风速快、物料磨损等原因,造成耐火砖磨损快,窑口铁经常被烧坏。窑口部分的内砌砖月余更换一次,需花5-6万元,停产3-4天,减少产值100多万元。为解决这一技术难题,责任工程师刘大正和其他技术人员通过现场分析论证,决定采用窑口浇筑耐火混凝土新工艺。即在窑口内部焊上几圈“Y”型钢筋,筑上耐火混凝土,使其形成坚固的整体。经烧试,回转窑窑口寿命由原来的一个多月提高到四个月以上,仅此一项,年节省费用百万元。
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