在生产过程中,某些球磨机是湿式格子型,排矿端没有格子板和簸箕板,特点是矿浆液面很低,能够及时地将合格产品排出,减少矿石的粉碎度,装球量很大,磨矿效率非常高,它的缺点是构造很复杂,格子板易磨损,经常吐球,维修困难,衬板还很重,就造成电耗大更换成本也较高。特别是在球磨机筒体衬板改造为磁性衬板之后,随着进入磨矿石性质的不同与变化,造成返砂不稳定,难以保证均给,因此钢球经常冲击磁性车版造成脱落损坏,事故停车频繁,维修强度较大,衬板成本消耗高,为了减少对磁性衬板的破坏,球磨机排矿端由格子型改为溢流型,因为溢流型排矿液面比较高,对磁性衬板起到保护作用,钢球不会冲击衬板,而且构造简单,较易管理,维修方便,成本消耗低。
经过改造后,溢流型球磨机运行非常平稳,且因事故停车也很少,不用经常停车检修和更换衬板,由于末期矿山开采原矿不充足,下半年设备运转时间较少,总原矿的处理量减少,而台时处理面变化不大,精矿指标稳定。由此可见球磨机的改造是很成功的,达到了节能增效、优化生产指标的目的。
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