在回转窑的生产过程中,转速低,内部通风不良,预热效果差,这些因素也正是导致回转窑内产生后结圈的原因。在生产中利用生料给料和窑速自动同步连锁装置,可以人工控制生料的给料以及窑速之间的量的关系,因此不合理的人为因素也将会存在,比如给料量过大造成窑内的料层厚度增加。
由于给料和回转窑速间的关系控制是人为操作,设定的值较低,窑速就会提不起来,经常在1-1.5转/分钟范围内缓慢运行。为了保证在回转窑的立筒出口处气温在550度以内,只有将窑尾的排风量减小,就导致预热器内的气流速度降低,物料不能较好的悬浮分散,甚至造成堵塞现象。
经过一段时间的探索,发现在给料量不变的情况下,相应提高回转窑速,并加大主排风机排风量,使筒内负压在3800帕左右,尾温控制在950度左右,和立筒的出口气温相差400度,生料的预热效果就会有明显的转变,及时熟料的氧化钙饱和度在0.94时也不觉得燃烧困难,这也就更加有利于回转窑的高产。
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