活性石灰是烧结的有效的强化剂,是炼钢生产的优良的造渣剂。马钢于1972年开始回转窑活性石灰的生产和应用技术的研究,1974年完成了试验研究工作,1982年建成了我国前列条自行研究设计、国内制造设备的回转窑法焙烧活性石灰新工艺流程线。
三年多的生产实践表明,该工艺先进,运行可靠,为国内回转窑焙烧活性石灰提供了新经验,该工艺流程配置紧凑、合理、厂址选择、原料制备、冷却与整粒、成品输送、环境保护及余热利用等方面都有新的突破,工艺环节少,设备制作容易,投资省,适合我国国情,宜于推广应用,石灰质量好,达到国内外先进水平,资源得到综合利用,余热充分回收,与武钢引进设备相比,年经济效益大达522万元。
该工艺与国内竖窑及引进的回转窑焙烧石灰系统相比,其特点是:将石灰焙烧系统建在烧结厂,使石灰原料制备系统与烧结溶剂系统有机结合,大幅度地降低了投资,资源得到综合利用,环境效益好,经加工后的入窑料,粒级合理而均匀,采用混合煤气中温焙烧,达到优质高产,成品的冷却,筛分整粒在一个筒体内进行;供炼钢和烧结用的两种粒级的成品共用一等输送线,简化了工艺流程,用石灰石破碎取代生石灰破碎,避免了二次扬尘,用风力输送取代了常规的机械输送,采用大型旋风颗粒除尘,选用余热锅炉回收余热,解决了烧结使用的蒸汽。
建设与生产实践表明:
1、该工艺简化,设备易于制作,无特殊材质要求。投资省,其基建投资为70元/吨石灰,产品成本低,约56元/吨石灰。
2、石灰质量好。活性度可达370~400ml,生烧、过烧率为1~4%:炼钢用石灰(小于5毫米)含粉率小于3%。
3、热效率较高。烟气排放温度低于200摄氏度。
4、经济效益高。石灰单位成本比武钢的引进设备80.32元/吨石灰,按年产活性石灰6.5万吨计算,一年的经济效益可达到522万元。将活性石灰用于烧结,可增产25~30%,用于炼钢生产可降低成本6~10元/吨钢。
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