自选矿生产开始以来,在矿石开采深度不断加深的同时,矿石硬度也在变化,这就为球磨机的磨矿效率及处理能力带来很大影响。
因此为了确保原有设备的生产力和产品指标,我们需要采取的措施有:
1、对砂泵及旋流设备进行改造,令分级效率得到提升,而球磨机的循环负荷则降低。通过加大单台设备规格,减少设备使用量,改定速为变速,增加砂泵的给矿,降低旋流器的给矿浓度,提升分级效率等操作,令溢流操作中大于300um含量减少,底流中小于100um的含量从原来的45%降至32%,循环负荷由原来的500-600%降至300-400%,加大了底流浓度,令球磨机的磨矿浓度、磨矿效率都得到提升。砂泵由定速改成变速以后,回路控制及稳定性都更好了,同时其维护操作也减少了。
2、提高球磨机转速。原有球磨机转速率为68%,通过逐一增加球磨机小齿轮齿数,将转速率提升至71%,同时球磨机的台效也有所增加。接下来的几年,随着小齿轮齿数的增加,转速率已达到了74%。
3、减小球磨机的给矿粒度。为了降低破碎产品粒度,同时提升破碎能力,对破碎车间进行以下改进:
(1)将Φ2133mm的中、细碎圆锥破碎机的功率从较初的每台225kW逐渐曾加至261kW、298kW、373kW,破碎机型号也从较初的HD改为XHD型、SXHD型,同时,带式输送设备的带速也提升了23%。
(2)在原有设计基础上,增设2台中碎破碎机、4台细碎破碎机、2台双层振动筛和10台单纯层振动筛。
(3)在双层振动筛及中碎破碎机之间增设一个3min热量的缓冲矿仓,通过破碎机驱动功率进行操控,这样可对破碎及负荷平衡及电机功率的负荷起到一定的改善作用。
(4)做小了槛车筛分的筛孔尺寸,相应调整了各段破碎机的排矿口尺寸,把检查筛分的筛网孔从14mm×14mm,改为11mm×11mm,进一步改为9mm×9mm。
通过以上改进操作,投产后的前十年,球磨机磨矿能力由80000t/d提升到115000t/d,提高了约44%,而破碎的装机容量只增加了30%,此操作不但满足了磨矿能力的需要,同时降低了产品粒度。
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